大牛地氣田屬于典型的低壓低滲氣藏,部分區(qū)塊高含水,氣井在產(chǎn)氣過(guò)程中,一般要經(jīng)歷自主攜液、藥劑輔助、人工舉升三個(gè)階段,氣井生產(chǎn)初期,在地層壓力較高、產(chǎn)水量不高的情況下,依靠自身能力可以實(shí)現(xiàn)自主攜液生產(chǎn);當(dāng)隨著地層壓力的降低,就要進(jìn)入依靠藥劑輔助生產(chǎn)的第二階段,通過(guò)降低液體密度攜液生產(chǎn);當(dāng)氣井壓力進(jìn)一步降低就進(jìn)入第三階段,必須采取液氮?dú)馀e、機(jī)抽排液等人工干預(yù),才能維持生產(chǎn)。
在高含水區(qū)塊,不少氣井直接進(jìn)入第三階段。像DPH-27井,初期日產(chǎn)氣6000立方米,生產(chǎn)半年時(shí)間就發(fā)生了水淹而停產(chǎn)。為確保高產(chǎn)液氣井生產(chǎn)的連續(xù)性,華北油氣分公司采氣一廠探索出17種排水采氣工藝技術(shù),不斷攻關(guān)完善含水氣藏開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù),形成了差異化排水采氣工藝技術(shù)體系,但對(duì)于日產(chǎn)液高于30方的氣井仍未配備有效的排采工藝,高含水氣藏?zé)o法有效動(dòng)用。
大牛地氣田大28井區(qū)高產(chǎn)液氣井約占50%,嚴(yán)重影響真實(shí)的產(chǎn)能釋放。這類(lèi)氣井生產(chǎn)成本高,即使采取液氮?dú)馀e等措施,也難以維持長(zhǎng)期正常生產(chǎn),生產(chǎn)不久仍會(huì)發(fā)生水淹。
高含水氣井難以連續(xù)自噴試氣,無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)價(jià)氣藏產(chǎn)能;高產(chǎn)水氣井產(chǎn)出水處理成本高,經(jīng)濟(jì)效益差,環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)高。“隨著高產(chǎn)液氣井的增多,直接影響氣田的硬穩(wěn)產(chǎn)30億立方米以上的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。”計(jì)曙東介紹。
為破解制約氣田發(fā)展這一瓶頸難題,自2019年,華北油氣分公司自主創(chuàng)新研發(fā)出同井采注工藝技術(shù),首次在定北氣田試驗(yàn)成功。該技術(shù)神奇之處是在氣井內(nèi)下入專(zhuān)用的工具,在井筒內(nèi)巧妙地將氣、液分離,采出水直接回注到地層,天然氣順井筒產(chǎn)出。目前,該工具經(jīng)歷6次完善改進(jìn)逐步趨于成熟,在大牛地、東勝等氣田廣泛推廣運(yùn)用,共計(jì)試驗(yàn)成功37口井,日產(chǎn)氣20.1萬(wàn)立方米。該工具并成功申請(qǐng)了國(guó)家專(zhuān)利。
今年10月,同井采注技術(shù)在大牛地氣田DPH-27井應(yīng)用成功后,使這口連續(xù)8年不能正常生產(chǎn)的氣井“起死回生”,累計(jì)增氣22萬(wàn)立方米。隨著采出水的排出,地層能量逐步上升,該井日產(chǎn)氣有望上升至1萬(wàn)立方米。產(chǎn)出水不需地面處理、拉運(yùn)、回注,節(jié)約成本獲得顯著成效。
截至目前,同井采注技術(shù)在大牛地氣田已成功運(yùn)用5口井,有較高的投資回報(bào)率,與傳統(tǒng)輸氣方式對(duì)比,簡(jiǎn)化了地面配套工藝流程,降低了采出水運(yùn)輸和處理成本,并驗(yàn)證了高產(chǎn)水氣藏同樣具備規(guī)模開(kāi)發(fā)潛力。