摘要:隨著環(huán)保要求越來越高,焦化行業(yè)受到較大沖擊,焦?fàn)t煤氣嚴(yán)重不足,為了充分釋放產(chǎn)能,同時(shí)符合環(huán)保要求,河鋼邯鋼礦業(yè)分公司采用新的工藝將4座麥爾茲窯燃料從焦?fàn)t煤氣改為天燃?xì)?,解決了現(xiàn)在環(huán)保形勢(shì)下的焦?fàn)t煤氣不足問題。
關(guān)鍵詞:麥爾茲窯;石灰;活性灰;環(huán)保;天燃?xì)?/p>
1概要
邯鋼礦業(yè)分公司現(xiàn)在擁有4座麥爾茲窯,2座為牛腿型,設(shè)計(jì)產(chǎn)量日常500噸,2座為懸掛缸型,設(shè)計(jì)產(chǎn)量為日常600噸,燃料采用自有焦?fàn)t產(chǎn)的焦?fàn)t煤氣。隨著環(huán)保要求的不斷提高。尤其是重污染天氣響應(yīng)造成的焦化行業(yè)限產(chǎn),焦?fàn)t煤氣嚴(yán)重不足,設(shè)計(jì)產(chǎn)量為日常2200噸,實(shí)際生產(chǎn)日常500噸左右,同時(shí)頻繁的停窯對(duì)活性灰的質(zhì)量影響很大,為了提高產(chǎn)能,保證客戶用灰,同時(shí)響應(yīng)國(guó)家使用清潔能源的號(hào)召,礦業(yè)分公司決定燃料改為天燃?xì)狻?/p>
2改造方案
2.1天燃?xì)獾墓┙o問題
第一個(gè)需要解決的難題就是天燃?xì)獾墓┙o,廠附近并無天燃?xì)夤艿溃⑶沂褂昧枯^大,4座窯需要每小時(shí)使用天燃?xì)饧s10000標(biāo)準(zhǔn)立方米,通過和天燃?xì)夤?yīng)廠商的技術(shù)交流,最后確定在廠區(qū)建立天燃?xì)庹緛砉?yīng)天燃?xì)?,考慮到使用量較大,決定以液化天然氣為主,氣化天燃?xì)鉃檩o的供應(yīng)方式來保證天燃?xì)獾墓?yīng),天燃?xì)獾倪\(yùn)輸采用罐車運(yùn)輸,液化天燃?xì)鈿饬恳卉嚰s為30000標(biāo)準(zhǔn)立方米。
2.2改造方案的確定
經(jīng)過細(xì)致的研究、技術(shù)交流以及結(jié)合廠區(qū)實(shí)際情況,基本確定了兩套改造方案,方案一是在窯上安裝、使用整套的天燃?xì)鉁p壓調(diào)壓設(shè)備(麥爾茲公司方案)來進(jìn)行改造,另一種方案是由天燃?xì)庹緛硗瓿烧{(diào)壓工作,麥爾茲窯進(jìn)行調(diào)節(jié)后直接使用,兩種方案的優(yōu)缺點(diǎn)見表1。通過表1可以看出,方案一的投資較大,改造時(shí)間長(zhǎng),改動(dòng)范圍較大,但運(yùn)行穩(wěn)定,有成熟的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),方案二投資小、改動(dòng)時(shí)間短,改造范圍小、可以充分利用現(xiàn)有的設(shè)備,但是沒有先例,理論上可行。綜合考慮兩種方案,主要是環(huán)保的高要求,周邊灰廠大量停產(chǎn),造成客戶用灰緊張,嚴(yán)重影響到客戶的生產(chǎn),灰的需求急迫,最后決定使用方案二。
2.3遇到的主要難題和解決方案
天然氣運(yùn)輸方式是CNG和LNG的汽車運(yùn)輸,但由此產(chǎn)生卸車后的高壓和天然氣的高熱值,無法在直接使用。最終設(shè)計(jì)了了通過將天然氣逐級(jí)減壓,雙重控制的方式,將天然氣壓力調(diào)節(jié)至60~80kPa(見圖1),從而滿足雙膛豎窯在煅燒時(shí)對(duì)燃料壓力的要求,同時(shí)采用一級(jí)流量表加流量閥和二級(jí)流量表加流量閥控制,能夠?qū)崿F(xiàn)手動(dòng)流量控制和PID自動(dòng)調(diào)節(jié)控制
2.4程序的修改
配套程序需要修改的地方主要是原有加壓系統(tǒng)連鎖的去除和增加流量調(diào)節(jié)閥的自動(dòng)調(diào)節(jié)功能,由工藝人員和自動(dòng)化儀表人員結(jié)合進(jìn)行。
3改造完成
通過10天的工期,改造完成(管網(wǎng)圖見圖2),期間保持焦?fàn)t煤氣生產(chǎn),在最后天燃?xì)夤艿篮同F(xiàn)有燃料管道對(duì)接的時(shí)候停產(chǎn)8小時(shí),改造完后因?yàn)樘烊細(xì)馑璧闹硷L(fēng)更多,相同產(chǎn)量下窯壓相對(duì)焦?fàn)t煤氣煅燒時(shí)較高,牛腿窯型最終產(chǎn)量確定450噸/天,懸掛缸窯型最終產(chǎn)量確定為500噸/天,4座窯產(chǎn)量達(dá)到了1900噸/天。生產(chǎn)的石灰質(zhì)量穩(wěn)定,硫的含量很低,得到煉鋼用戶的熱烈歡迎。
4結(jié)語
雙膛豎窯窯燃料將焦?fàn)t煤氣改為天然氣,創(chuàng)造性的使用了天燃?xì)庹?,直接氣化、減壓使用,成本較使用天燃?xì)夤艿赖土?,運(yùn)行穩(wěn)定,成品石灰的質(zhì)量較好,尤其是成品灰的硫很低,為煉鋼降硫十分有利。本工藝投資少、工期短、見效快,彌補(bǔ)了管道天然氣鋪設(shè)工期長(zhǎng),占地面積大的問題,尤其對(duì)于雙膛豎窯改造燃料改為天然氣具有十分重要的意義。